壓縮機氣閥的故障案例
發(fā)表時間:[2022-12-01]
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壓縮機氣閥的故障案例分析
案例描述:壓縮機氣閥二級氣缸超壓報警并伴隨氣缸缸體溫度高,對氣缸進行拆解發(fā)現(xiàn)二級排氣氣閥后在關(guān)閉不嚴的情況下發(fā)生高壓氣體回竄而產(chǎn)生超壓報警伴隨溫度升高。排查原因為潤滑系統(tǒng)柱塞泵注油量過大,引起雜質(zhì)堆積造成積碳。
發(fā)現(xiàn)案例中問題,不能只關(guān)注氣閥閥片使用情況的好壞,應當從整個工作流程及輔助系統(tǒng)來判斷造成排氣失效的原因。DNFT油量過大,造成積碳嚴重、氣帶油、密封面密閉不嚴;油量小,造成活塞環(huán)、填料函填料異常磨損漏氣、超壓超溫。
操作步驟:
1、壓縮機停電、懸掛標示牌、氣路放空。
2、拆解壓縮機氣閥壓閥蓋,取出壓閥罩和氣閥。
3、根據(jù)壓縮機報警信息結(jié)合氣閥實際工作情況從外觀判斷發(fā)生問題的原因。
4、氣閥進行測漏實驗。
5、拆解氣閥,檢查閥片與閥座的密封面:是否有名明顯的凹陷、是否有斷裂、是否積碳過大。
6、檢查閥體配件:是否螺栓松動、是否彈簧失效、是否閥體破損。
7、對氣閥進行清洗,損毀部件進行更換。
8、安裝、試車。
9、觀察壓縮機工作參數(shù)并記錄。
根據(jù)壓縮機的實際報警信息,判斷氣閥故障點需要對壓縮機的工作原理熟悉。在對壓縮機氣閥進行拆解維修過程中,判斷氣閥密封狀態(tài)、組成部件是否正常是關(guān)鍵。
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